北元集团:小改革撬动大效益
2026年,北元集团紧扣陕煤集团“提质增效年”工作主线,明确“开拓创新、提质增效”工作主题,围绕八项重点工作,持续践行四种经营理念,号召全体北元人持续发扬“敢于负责、勇于创新”的企业精神,确保“十五五”开好局、起好步。公司推出“开拓创新、提质增效”专题专栏,全面展现公司开拓破局、创新赋能的攻坚实践,记录北元人提质强基、增效致远的奋斗故事,为推动公司高质量发展凝聚奋进力量!
今年以来,化工分公司紧扣“开拓创新、提质增效”工作主题,以小创新破解大难题、以小投入撬动大效益,让一颗颗创新创效的种子在装置区落地生根、开花结果,为公司高质量发展注入强劲动能。
技术创新提效率

“以前取样送检,一趟下来少说半小时,现在坐在中控室就能看到样本数据。”在电石料仓旁,化验员姜丽指着新投用的在线分析小屋,眼里满是兴奋。
过去传统人工取样送检模式,不仅耗时耗力,还存在数据滞后的问题,不利于生产实时调控。为打破这一生产瓶颈,化工分公司以“开拓创新”为导向,引进先进在线分析技术,创新推行“一拖N”集约化部署模式,把精密分析仪器直接搬到生产现场,实现样品自动轮流检测、数据实时传输分析。
“一套系统,多个点位,自动切换分析方案,这才是真正的现场即时分析。”工艺技术管理专员沈靖宗翻开笔记本,里面密密麻麻记录着在线分析推进过程。从方案论证到设备安装,从调试优化到稳定投用,每一个环节都凝聚着团队的创新智慧。
截至目前,化工分公司已建成标准化在线分析小屋11间,投用在线分析系统100余套,实现电石料仓100%在线检测、一次盐水系统关键指标全域监测,在无汞触媒合成气在线分析技术上也取得重大突破。这套技术体系打破了传统单点检测局限,并精简检验系统人员超50人,还凭借实时数据精准调控碳酸钠、氢氧化钠投加量,每年可直接节省原料成本约120万元。
小改小革解难题

“每次清理自聚都耗时耗力,能不能让清理变得简单些?”在VCM装置气体旋风分离器旁,维修工张勇盯着那台“老战友”,眉头紧锁。张勇犯愁的,是分离器内部自聚后,清理一次要耗费8小时。
面对这一情况,技术团队主动攻坚创新,将原有结构优化为带有可拆卸法兰的新设计。改造后,一旦出现自聚,只需拆开法兰、打开上部封头就能快速清理,单次检修时间缩短6小时。“现在拆装既轻松又高效,再也不用为清理设备费神费力了。”张勇的笑容里,满是对小改小革的认可。
这样的创新故事同样也在中控室上演着。比如,固碱及硫酸装置偶尔会出现无效报警,化工分公司组织专业人员全面优化装置指标控制范围与报警阈值,精准剔除无效报警。如今,无效警报已彻底清零,操作工能够专心紧盯关键参数,操作精准度与工作效率大幅提升。
隐患治理保安全

“这台复式真空泵是铸铁材质,密封点多、振动大、还容易泄漏,隔三岔五就得修。”化工分公司VCM装置尾气深度处理现场,一台往复式真空泵成了大家的担忧。
安全是最大的效益,稳定是高产的保障。为此技术团队摒弃“坏了再修”的被动思维,主动将复式真空泵技改为螺杆式真空泵,改造后设备运行周期从2000小时提升至8000小时,泄漏风险大幅降低,维修频次显著减少,用一次合理投入换来了设备长周期安稳运行。
在事故氯系统优化中,创新思维同样发挥着关键作用。以往在开停车及异常工况下,废氯气处理路径不完善,液氯储存存在着较大的安全隐患。化工分公司锚定本质安全要求,对系统进行了全面升级重构,实现所有废氯气全部吸收处理,取消液氯储存环节,从源头消除危险源泄漏风险。
创新不止步,增效不停歇。化工分公司始终把创新基因融入生产经营每一个环节,以技术创新提效率、解难题、保安全、增效益,让创新创效成为公司发展的鲜明底色。(北元集团供稿)
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【责任编辑:王琦】
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