北元集团化工分公司:“金点子”汇成“增效流”
创新从来都不是实验室里的专属名词。在化工生产一线,创新是扳手与螺栓的较量,是生产指标与运行参数的博弈。一季度,北元集团化工分公司用一张奖励清单和18项接地气、冒热气的“五小”成果,写下了关于“提质增效”的生动篇章。
“微手术”根治“老病灶”

化工安全,怕的是“万一”,防的是“凑合”。生产一线的许多创新,往往就诞生于那些“时时放心不下”的责任感。
酸碱受限空间作业就是个典型。按规程要求,作业人员必须要同时穿戴重型防化服、防酸碱头盔和防毒口罩,单次作业只能维持十余分钟,工作效率较低。面对这一难题,公司从装备结构入手,在防化服腰部开设专用接口,引入长管呼吸器气源,通过精密密封实现供气系统与防护服的有效连接。这一改动,让作业时长由十余分钟延长至一小时以上,在保障安全的同时,工作效率也得到了有效提升。
这样的巧思也应用在电解厂房内巡检通道的护栏上。公司在原有护栏立柱上加装一道钢丝绳,如同为巡检工作设置了一道“生命线”,一旦护栏发生意外断裂或人员失足,这道“生命线”能瞬间锁住坠落冲击。从“挡”到“挂”,安全防线由此加固了一层。
“巧改造”打通“运行梗阻”

生产流程中的薄弱环节,往往藏在日复一日地运转之中。运行人员把目光投向这些不起眼的“堵点”,用一项项小革新为装置疏通经脉。
管带机是物料输送的大动脉,但在运行过程中会犯一些“老毛病”:有时来料不稳定,物料瞬时增加,皮带就有胀管甚至撕裂的风险。公司技术人员论证后,在收缩段上方增加了一道可调节高度的刮灰板,超限物料被提前拦下,并从两侧自然回落,这样安全风险就随之化解。
设备的“神经末梢”同样不能放松。过去,乙炔洗涤泵一旦异常停运,往往要等到系统参数出现波动才会被察觉,极易引发连锁反应。公司仪表人员从操作界面入手,在DCS画面上为洗涤泵新增设了故障弹窗,只要泵体一停,画面立即弹出提示。从被动巡检到主动报警,抢出来的那几分钟,保住的是一整条生产线的平稳运行。
在生产过程中,检修效率也需要跟得上。以往板式换热器拆卸后复位,需要多人协力挤压,费时费力不说,精度还难以保证。检修人员用两块钢板配合千斤顶,自制了一套液压装置,把过去靠人力挤压变成了精准可控的机械操作。从“体力活”到“技术活”,检修的效率与质量实现了双提升。
“小妙招”破解“降本难题”

提质增效,最终要落脚在“效”字上。一线员工不仅在生产现场动脑筋,在成本管控上同样有巧思。
乙炔干法装置的喷淋头拆卸一直是个难题,检查口距离远,人员无法直接操作。检修人员找来一把报废的套筒扳手,焊接加长再配上T形手柄,一把专用拆卸工具就这么改出来了。工具一经投用,喷淋堵塞清理的难题迎刃而解,“修旧利废”的老传统也在扳手的每一次转动中扎了根。
降本的思路延伸到操作环节同样有效。VCM装置转化器抽翻作业时,进口管线落地摆放反复被磕碰,保温层破损、铁皮变形成了久治不愈的“病灶”。装置管理人员在现场反复观察后,改用悬吊作业,手拉葫芦配上支撑架,让管线全程不着地,彻底告别了落地碰撞,一年下来省下维修费约3万元。
涓涓细流汇成大海,点点星光点亮银河。一季度5500元的奖励,分摊到18个项目上显得微不足道,但它折射出的是鼓励创造的价值导向。今后,化工分公司将继续把创新触角延伸到每一个阀门、每一块表盘,让微创新的“金点子”汇成企业高质量发展的“增效流”。(北元集团供稿)
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【责任编辑:王琦】
(原标题:北元集团化工分公司:“金点子”汇成“增效流”)














